垃圾發電搬磚工 今天 1脫硝工藝概述 某電廠2×300MW機組采用上海汽輪機廠生產的N300-16.7/538/538型300MW中間再熱空冷凝汽式汽輪機,本裝置是雙缸、雙排汽、空冷、中間再熱、凝汽式汽輪機。2007年12月正式投入商業運行,2014年8月15日,#1、2機組完成循環流化床鍋爐脫硝改造168小時試運投入運行。 某電廠為2×300MW循環流化床鍋爐機組,脫硝系統采用SNCR技術,其原理是采用尿素溶液在鍋爐旋風分離器內,吸收高溫煙氣的熱量熱解為氨(NH3),并于煙氣中的氮氧化物(NOX)進行還原反應生成氮氣(N2)和水(H2O)過程,我先介紹以下電廠脫硝系統主要運行參數: 1)脫硝效率在50%以上時,出口NOx在排放100mg/m3以下。 2)尿素儲存箱尿素設計濃度50%。 3)混合器出口尿素濃度在4~8%。 4)稀釋水泵流量在2.5~6t/h。 2 SNCR脫硝技術簡介 1)尿素脫硝工藝(SNCR)被廣泛推廣的環保技術之一。 主要應用于各大、中型火力發電廠,并成為國內新建火電廠煙氣脫硝推廣工藝技術。 2)SNCR與SCR脫硝技術比較。 優點:投資少、無毒、無污染,還原劑不會產生爆炸,選址無特殊要求和防護等。 缺點:運行成本高,尿素消耗量大,脫硝效率相對較低,成本受季節影響較大等。 3 脫硝NOx產生原因分析 1) 燃料型。燃料組成成分及揮發份、熱值、SO2含量的不同,對NOx產生影響較為明顯,這里不做詳細論述。 2) 氧化型。在爐溫變化不大情況下,鍋爐過剩空氣系數越大。NOx產生量越多,是NOx產生主要原因之一。 3) 熱力型。鍋爐溫度越高,爐內溫度分布不均勻。NOx產生量越大,是NOx產生最主要原因。 4) 催化劑型。蒙西電廠采用爐內干法---爐外濕法聯合脫硫,爐內干法脫硫劑---石灰石是NOx催化劑,控制爐內干法--石灰石用量,可以減少NOx生成量。 4 蒙西電廠脫硝系統存在問題分析 4.1脫硝自動設計不合理。 1)尿素輸送泵、稀釋水泵出口,混合器入口無壓力測點。 2)尿素輸送泵是變頻電機,稀釋水泵電機是工頻電機, 3)尿素輸送泵電機變頻自動,跟蹤稀釋水泵出口門前壓力。 4)脫硝尿素輸送泵混合器調門跟蹤凈煙氣NOx,稀釋水泵混合器調門跟蹤尿素輸送泵流量,比例為1:4,當尿素輸送泵混合器調門開大過程中,稀釋水泵出口門前壓力降低較明顯,尿素輸送泵電機頻率降低,反之升高。 4.2 爐內干法-石灰石脫硫Ca/S偏大,石灰石利用率偏低。爐內干法-石灰石脫硫自動不能投入,調整不及時,過剩石灰石造成NOx大量產生。 4.3爐內干法-石灰石系統運行穩定不好,石灰石-旋轉給料閥不能實現自動調節。是造成NOx跟隨爐溫、石灰石加入量大幅波動。如:不下料、下料不均勻,石灰石旋轉給料閥調節特性差等原因。 4.4爐內干法-石灰石脫硫反應是吸熱反應過程。 1)石灰石從環境溫度加熱到與SO2反應溫度。 2)爐內脫硫是熱力型反應,需要吸收爐內熱量。 4.5蒙西電廠脫硫、脫硝系統不是按照超凈排放參數設計的。為了滿足超凈排放要求,啟用爐內-干法脫硫,增加脫硝系統不穩定性和壓力。 4.6脫硝尿素濃度配比不合理。機組長時間低負荷運行時,尿素濃度配比不合理,凈煙氣NOx長時間保持較低值運行,造成尿素溶液浪費。 4.7機組負荷變化率大。鍋爐調整存在一定滯后性,爐溫控制、過剩空氣控制、爐內石灰石調節不及時,達不到與機組負荷變化同步,造成NOx大量產生,是造成尿素消耗量快速增加原因之一。 5 脫硝系統的運行優化 5.1尿素自動的運行優化; 根據運行試驗和摸索,在保證凈煙氣NOx濃度符合超凈排放環保要求的前提下,為了降低脫硝系統的運行成本減少尿素消耗量。對我廠脫硝系統進行運行優化,運行優化具體內容如下: 1)尿素輸送泵電機變頻自動跟蹤目標值,由跟蹤尿素稀釋水泵出口門前壓力,改為跟蹤尿素輸送泵出口門前壓力。 2)當尿素輸送泵流量小于0.6t/h,保持尿素輸送泵門前壓力不低于0.6 MPa,當尿素輸送泵流量大于0.6t/h,尿素輸送泵門前壓力不低于0.8MPa。 3)當尿素輸送泵出口流量大于1.0t/h時,尿素輸送泵出口門前壓力低于0.6 MPa時,尿素泵電機變頻直接升至50Hz,提高尿素輸送泵響應速率。 4)脫硝畫面截圖 5.2脫硝尿素濃度運行優化; 機組低負荷運行、燃燒比較穩定時,尿素濃度在50%時(設計濃度),尿素輸送泵電機頻率最低30%時,混合器出口調門最低10%時,尿素輸送泵流量0.23t/h左右,吸收塔凈煙氣NOx值控制偏低,通過運行優化,保證超凈排放前提下,尿素溶液濃度保持在38%,在低負荷能夠降低尿素用量效果明顯,高負荷運行時,通過增加尿素輸送泵流量,能夠控制吸收塔凈煙氣NOx值在30mg/m3范圍以內,滿足超凈排放要求。 5.3干法-濕法聯合脫硫運行優化; 某電廠脫硫工藝采用爐內干法-爐外濕法聯合協調脫硫運行方式。 優點:能夠適應煤質硫份變化,在70%負荷率以下,能夠提高摻燒高硫煤比例。 缺點:爐內干法脫硫劑-石灰石是NOx催化劑 。在條件允許情況下,以濕法脫硫為主,濕法脫硫不能滿足超凈排放要求時,在投入爐內-干法脫硫,采取措施有: 1)嚴格控制吸收塔入口SO2含量。吸收塔入口SO2含量控制在1600~2400mg/m3。 2)低負荷運行時吸收塔入口SO2含量保持上限運行,高負荷運行時吸收塔入口SO2含量保持下限運行,既能滿足脫硫超凈排放,減少石灰石對NOx催化生成作用,降低尿素消耗量。 5.4爐內—爐外聯合脫硫,凈煙氣SO2、原煙氣SO2、NOx變化。 5.5 爐內—爐外聯合脫硫,凈煙氣SO2、原煙氣SO2、NOx波幅變 5.6機組負荷快速變化時脫硝自動優化; 機組負荷快速增加或降低時,由于爐溫控制、爐內干法脫硫石灰石控制存在慣性和滯后。 1)當尿素輸送泵流量大于1.4t/h(尿素輸送泵最大流量1.6t/h),凈煙氣NOX含量大于30mg/m3時,發聲光報警,手動工頻啟動備用尿素輸送泵。 2) 凈煙氣NOX含量低于25mg/m3時,尿素輸送泵流量小于1.2t/h,手動停止備用尿素輸送泵,保證凈煙氣NOX不超標情況下,降低尿素用量。 3) 運行中嚴禁解列脫硝自動,出現參數異常,可臨時解列自動,參數正常后,立即恢復自動運行方式。 6 優化經濟指標對比 6.1 超凈排放月度經濟指標; 注:4月份沒有實行超凈排放,億Kwh尿素用量50噸,5月份開始進行超凈排放試驗。 6.2脫硝超凈排放月度經濟指標變化曲線; 7 不同負荷下參數匯總 7.1 2016年超凈排放運行參數表 注:單臺尿素輸送泵最大出力1.6t/h,流量計最大顯示1.9t/h,負荷大幅波動時,兩臺尿素輸送泵運行,流量按照=1.6×2×0.8計算得出,僅供參考。 7.2不同運行工況下,尿素用量與混合器濃度曲線 8 脫硝自動曲線 8.1 #1機組脫硝自動優化后,尿素流量與調門曲線截圖 2016.7.30 12:04~2016.7.30 19:05 7小時曲線 8.2 #1機組脫硝自動優化后,尿素流量與調門曲線截圖 2016.7.30 6:53~2016.7.31 1:02 16小時曲線 8.3 #2機組脫硝自動優化后,尿素流量與調門曲線截圖 2016.11.12 1:30~2016.11.12 8:04 7小時 8.4 #2機組脫硝自動優化后,尿素流量與調門曲線截圖 2016.11.6 3:52~2016.11.7 19:53 32小時曲線 9 脫硝自動優化運行總結 9.1 尿素輸送泵混合器調門與流量變化特性 1)低負荷運行時,尿素輸送泵流量0.23t/h。 2)單臺尿素輸送泵運行時,尿素輸送泵混合器調門與流量大幅波動,短時間內流量和調門變化范圍較大,流量變化范圍主要集中范圍在0.3~1.2t/h,調門變化范圍主要集中范圍在25 ~90%之間。 3)兩臺尿素輸送泵運行時,表現為流量、調門開度在表計最大量程處直線運行。 9.2 脫硝自動實現以下目標: 1)自動實時性。 2)自動穩定性。 3)降低尿素消耗量。 10 脫硝經濟指標分析 1) 某電廠在超凈排放以前,脫硝億Kwh電量尿素消耗量30~50噸,脫硝系統一直保持手動運行方式,流量控制在最低,尿素儲存箱濃度在10%左右,混合器出口尿素濃度在2~4%之間,能夠滿足機組NOx排放要求。 2) 2016年5月,某電廠開始進行超凈排放試驗,當月尿素消耗量就達到104噸。 3) 2016年6月份,某電廠全月按照超凈排放標準控制參數,當月尿素消耗量達到160噸。給廠里經營帶來很大壓力。 4) 2016年10月份,脫硝系統尿素消耗量與優化前的6月份相比,億Kwh電量尿素消耗量減少65噸。 5) 2016年,某電廠預計發電量26億Kwh,按照每噸尿素1500元計算,按照10月份尿素消耗量計算,一年降低脫硝尿素成本253.5萬元。 11 脫硝設備異常及處理經驗 11.1尿素輸送泵出力不足? 1)聯系檢修清理尿素輸送泵入口濾網。 2)檢查備用泵出口逆止門。 11.2地坑泵(殘液泵)不上水如何處理? 關閉放水總門,開啟稀釋水箱放水門,稍開總放水門,放水管道流出熱水,關閉總放水門,開啟地坑泵注水門,注水一分鐘,關閉注水門,稀釋水箱放水門。 11.3尿素儲存箱響聲異常原因? 1)尿素儲存箱溫度低,投入蒸氣加熱。 2)攪拌器機械故障,聯系檢修。 11.4氨逃逸在線信號報警,如何處理? 1)檢查噴槍流量是否均勻。 2)壓縮空氣壓力是否正常。 3)混合器出口尿素濃度是否超過設計濃度。 4)提高稀釋水量或降低尿素流量。 5)聯系檢修檢查噴槍是否磨損。 11.5噴槍流量如何調整? 1)在尿素輸送泵流量與稀釋水泵流量大于5t/h情況下,關小最大兩組噴槍流量計后出口門,控制最大、最小兩組噴槍流量偏差小于0.2t/h。 2)支管壓力偏差<平均值1/3,偏差>平均值1/3,聯系檢修檢查噴槍。(壓力高:噴槍堵。壓力低:噴槍磨損) 11.6噴槍壓縮空氣作用:霧化尿素溶液。 11.7噴槍流化風作用:保護、冷卻噴槍,降低噴槍尿素套管溫度,防止尿素在噴槍套管中結晶,避免高溫煙氣直接沖刷搶頭。 11.8為什么制備尿素過程中,對水溫有什么要求? 1)尿素在溶解過程中吸收熱量,溶解水溫低,不利于尿素溶解。 2)濃度為50%尿素溶液結晶溫度18℃,為了防止尿素不能充分溶解,溶解水溫度設計為80℃。 11.9脫硝系統出現哪些情況,聯系鍋爐或值長? 1) 吸收塔原煙氣SO2濃度大于2400mg/m3或小于<1600mg/m3。 2)負荷低于200MW時,尿素輸送泵流量大于1.0t/h。 3) 負荷大于200MW時,尿素輸送泵流量大于1.4t/h。 4) 負荷大幅變動時,兩臺尿素泵運行,NOx大于30mg/m3。
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